中国基因网您的位置:首页 >国内研究 >

单晶硅片制绒后产生白斑的原因分析及改善措施

-

2022年4月24日发(作者:3月23日是什么节日)

第5期 总第313期

2020年5月

太 阳 能

SOLARENERGY

No.5 TotalNo.313

May,2020

文章编号:1003-0417(2020)05-62-07

单晶硅片制绒后产生白斑的原因分析及改善措施

杜喜霞

*

姜 倩

(国家电投集团西安太阳能电力有限公司,西安710100)

摘 要:

针对单晶硅片在制绒后出现的白斑及脏污现象,通过对异常硅片进行绒面测试、厚度测试和产线对

比实验,排查异常现象产生的原因,并结合显微红外测试和X射线能谱分析(EDS)测试对产生异常的原因

进行深入分析。分析结果表明:硅片制绒后出现白斑现象主要是硅片生产环节造成的。进刀面出现异常,一

方面是由于硅片清洗液残留所致,另一方面是由于粘棒胶通过金刚线带入硅片表面后,后道工序难以清洗造

成的。M2异常硅片进刀面有大片灰白状是有机硅类物质附着、粘胶导致的;M2和157.4mm异常硅片其他

异常区域有小片亮白、灰白状,主要是清洗剂中的磷酸盐、硅酸盐残留。

关键词:

单晶硅片;制绒;白斑;清洗

中图分类号

:TM914.4

文献标志码:

A

0引言

太阳电池是光伏组件的核心部件,其质量的

稳定性和可靠性将直接影响光伏组件的质量。制

绒是太阳电池生产过程中的首道工序,制绒后硅

片的质量是决定能否产出高质量电池的基础和关

键。但在现有生产技术中,制绒后的硅片经常产

生白斑现象[1],这个问题困扰着各电池生产厂家。

白斑占比高直接影响了电池生产的节拍,既降低

了产线的合格率,又增加了生产成本,因此,避

免产生白斑已成为电池生产质量管控的重点。本

文主要针对单晶硅片在制绒后出现白斑及脏污的

现象,通过对制绒后的异常硅片进行绒面测试、

厚度测试和产线对比实验来排查异常现象产生的

原因,结合显微红外测试和X射线能谱分析(EDS)

测试对产生异常的原因进行了深入分析,并提出

了改善措施。

用这一原理,将特定晶向的单晶硅片放入碱溶液

中腐蚀,即可在硅片表面产生出许多细小的“金

字塔”状外观,这一过程称为单晶碱制绒。这一

过程的化学反应方程式为:

Si+2NaOH+H

2

O=Na

2

SiO

3

+2H

2

(1)

通过制绒可以提高硅片的陷光作用,降低反

射,增加对光的吸收。

2异常现象描述

产线投入157.4mm

×

157.4mm的单晶硅片

(下文简称“157.4mm硅片”),制绒后的硅片

存在白斑异常,异常硅片的比例占总投入片数的

0.39%;投入156.75mm

×

156.75mm的单晶硅片

(下文简称“M2硅片”),制绒后的硅片存在白

斑及脏污异常,异常硅片的比例占总投入片数的

0.36%。2种单晶硅片的异常图片及异常数据如

表1所示。

从表1的统计数据可以看出,157.4mm异常

硅片的异常区域主要分为进刀面和两侧2种;且

异常区域主要为进刀面,异常占比为66.85%。

1单晶硅片制绒原理

单晶硅片在一定浓度的碱溶液中被腐蚀时是

各向异性的,不同晶向上的腐蚀速率不一样。利

收稿日期:

2019-08-05

通信作者:

杜喜霞(1981—),女,硕士、工程师,主要从事太阳电池方面的研究。123675218@

62

5

杜喜霞等:单晶硅片制绒后产生白斑的原因分析及改善措施

技术应用

表12种单晶硅片的异常图片及异常数据表

Table1Theanomalousimagesanddataofmonocrystallinesiliconwafer

硅片规格异常类别图例异常占比/%EL图像

进刀方向66.85

157.4mm

硅片

两侧方向33.15

进刀方向63.29

M2硅片-

两侧方向36.71

注:两侧方向是指垂直于硅片刀纹的方向,进刀方向是指平行于硅片刀纹的方向

M2异常硅片的异常区域也分为进刀面和两侧2

种;且异常区域主要为进刀面,异常占比为63.29%。

对比后可以发现,2种单晶硅片的异常区域

均主要表现在进刀面,但二者的异常现象略有差

63

异[2]。从外观来看,157.4mm异常硅片的异常区

域及M2异常硅片两侧的异常区域的白斑呈小片

的亮白和灰白状,而M2异常硅片进刀面的异常

区域的白斑呈大片的灰白状。

技术应用太阳能

2020

3异常原因排查

针对上述2种不同规格的单晶硅片制绒后出

现的异常现象[3],分别对异常硅片进行了绒面测

试、厚度测试和产线对比实验,以排查异常现象

产生的原因。

3.1异常硅片绒面测试

从单晶硅片的绒面数据来看,几类异常硅片

未形成“金字塔”状绒面,异常区域未发生腐蚀,

或单晶各项异性腐蚀效果未体现。如果是未发生

腐蚀,推测其表面存在不易被酸碱清洗腐蚀的物

质;如果是发生了腐蚀但未形成“金字塔”状绒

面,则推测是硅片晶向异常或制绒溶液异常[4]。

2种单晶硅片的异常硅片绒面测试结果如图1、

图2所示,结果证实,硅片外观存在异常。

b.两侧

图2157.4mm异常硅片绒面测试结果

Fig.2Thetestresultsofanomalous157.4mmtexturing

siliconwafer

3.2异常硅片厚度测试

对2种单晶硅片的异常硅片进行厚度测试。

每片异常硅片测试4个点,其中,测试点1为异

常区域中心点,测试点2为异常区域边缘,测试

点3为硅片中心点,测试点4为异常区域对称位

置,示例图如图3所示;然后分别测试不同异常

硅片测试点的厚度,并与正常硅片(生产中未出

现异常的M2硅片)在对应位置的厚度进行对比,

结果如表2所示。

a.进刀面

b.两侧

图1M2异常硅片绒面测试结果

Fig.1ThetestresultsofanomalousM2texturingsiliconwafer

图3异常硅片厚度测试的测试点分布图示例

Fig.3Thetestpointdistributionexampleofthicknesstestof

anomaloussiliconwafer

表2各测试点的厚度测试结果

Table2Theresultsofthicknesstestofdifferent

testpoint

硅片类型

M2异常硅片

157.4mm

异常硅片

a.进刀面

测试点1测试点2测试点3测试点4

/

µ

m/

µ

m/

µ

m/

µ

m

177

174

176

172

169

176

172

170

178

171

169

177正常硅片

64

5

杜喜霞等:单晶硅片制绒后产生白斑的原因分析及改善措施

技术应用

从测试结果来看,M2异常硅片、157.4

mm异常硅片与正常硅片相应测试位置的厚度

减薄平均相差约5

μ

m。而制绒工序对硅片的

减薄,双面腐蚀厚度一般为8

10

μ

m,因此5

μ

m是单面腐蚀厚度,这说明该异常区域未被腐

蚀,推测该区域表面被不易被酸碱清洗腐蚀的

物质所覆盖。

3.3产线对比实验

为了判断单晶硅片制绒后表面的残留物质

究竟是从制绒环节引入,还是从硅片生产环节

引入,进行了4组对比实验。实验1选取A厂

家157.4mm硅片,实验2选取B厂家硅片,

实验3选取A厂家M2+硅片,实验4选取A

厂家中心厚度实验M2硅片,分别投入产线后,

实验结果如表3所示。

表3产线实验结果统计表

Table3Thestatisticaldatainproductionline

源进行分析。

4.1显微红外测试

考虑到单晶硅片表面残留成分仅为微量,选

用检出限低的显微红外设备,分别对157.4mm

异常硅片、M2异常硅片、正常硅片的进刀面与

两侧位置进行显微红外测试,测试数据如图4

图7所示。

100

98

96

94

92

80

60

40

20

80

60

40

20

4000

率/

%

率/

%

率/

%

3000

a.进刀面

2000

波数/cm

-1

1000

序号

实验2

实验3

实验4

片源

B厂家硅片

A厂家M2+硅片

A厂家中心厚度

实验M2硅片

数量/片异常比例/%

率/

%

104

102

100

98

96

90

80

70

60

50

40

30

20

10

实验1A厂家157.4mm硅片56000

200

115200

72000

2.75

0.00

0.00

0.00

从表3的实验结果可以看出,实验1中A

厂家157.4mm硅片出现了绒面异常,异常比例为

2.75%;而实验2

实验4的硅片在制绒后均无异

常。这说明异常硅片并非是由制绒引起的,异常

问题在于单晶硅片本身的生产制造环节。

3.4小结

根据制绒后异常硅片的绒面测试、厚度对比

绒后出现白斑异常的原因不在于制绒环节,而在

于单晶硅片生产制造环节。

测试及产线对比实验结果可以判定,单晶硅片制

35

波数/cm

b.两侧位置

2000

-1

15001000

图4157.4mm异常硅片的显微红外测试结果

Fig.4Themicro-infraredtestresultofanomalous157.4mm

texturingsiliconwafer

0.19

0.18

0.17

0.16

0.15

0.14

0.13

90

80

70

60

50

40

30

20

10

4000

4异常原因分析

根据异常原因的排查结果,进一步对产生异

常的原因进行分析,对异常硅片进行显微红外测

试,并对有机硅、磷酸盐、硅酸盐、碳酸钙的来

65

率/

%

3000

a.进刀面

2000

波数/cm

-1

1000

技术应用

64

62

60

58

56

54

52

50

48

46

90

80

70

60

50

40

30

20

10

4000

太阳能

2020

杂质可能是无机硅酸盐类物质。

3)M2异常硅片的进刀面:根据显微红外测

试结果,对波峰进行数据库对比分析,结果显示,

杂质可能为有机硅和碳酸钙。

4)M2异常硅片的两侧位置:对波峰进行数

据库对比分析,显微红外测试结果显示,杂质可

能是无机盐类,匹配到磷酸二氢盐、硅酸盐。

30002000

波数/cm

-1

b.两侧位置

1000

率/

%

5)正常硅片:无明显波峰,因此分析认为无

有机物质。

测试结果显示,M2异常硅片进刀面的杂质

为有机硅和碳酸钙,其他异常区域的杂质为磷酸

盐、硅酸盐,对比正常硅片的测试结果后认为,

有机硅、磷酸盐、硅酸盐是异常物质。因此可以

认为,M2异常硅片的进刀面呈现大片的灰白状

物质是有机硅类物质附着所导致,其他异常区域

中小片的亮白、灰白状物质主要是磷酸盐、硅酸

图5M2异常硅片的显微红外测试结果

Fig.5Themicro-infraredtestresultofanomalousM2texturing

siliconwafer

3.0

2.4

k

C

n

t1.8

1.2

0.6

0.0

0.004.008.00

energy/kev

12.00

盐残留。

4.2有机硅和磷酸盐、硅酸盐、碳酸钙的来源分析

硅片生产环节涉及的有机化学品主要有粘棒

胶、脱胶剂、切割液和清洗剂,依据显微红外测

试和EDS测试结果对这些有机化学品逐一进行

分析。

1)粘棒胶:是一种环氧树脂,小分子结构经

固化形成高聚物,起到粘合的作用。因为切割时

每一刀都会切在胶上,胶极有可能粘在金刚线上,

然后在下一刀切割时会从硅片进刀位置带入。生

产中反馈的2种异常硅片进刀面的异常比例分别

图6M2异常硅片的进刀面测试数据

Fig.6Themicro-infraredtestresultofanomalousM2texturing

siliconwaferliceside

40

35

30

25

20

15

10

45

40

35

30

25

20

15

10

4000

率/

%

率/

%

30002000

波数/cm

-1

1000

为66.85%、63.29%(见表1),这是引入异常的源

头之一。显微红外测试和EDS测试数据显示,

此处杂质中含有碳酸钙,而生产环节中胶棒树脂

板中含有钙,这说明有胶的残留。

2)脱胶剂:脱胶剂是通过化、渗透降低粘

接力,从而起到脱胶效果,作用过程是破坏共聚

物的组织结构,发生的是物理性能的变化。脱胶

剂是一种有机酸,后道工序中易被碱去除,在杂

质中存在的风险低。

3)切割液:主要作用是冷却、润滑、清洗、

66

图7正常硅片的显微红外测试结果

Fig.7Themicro-infraredtestresultofnormalsiliconwafer

对图4

图7的测试结果进行分析,可得出:

1)157.4mm异常硅片的进刀面:对波峰进

行数据库对比分析,显微红外测试结果显示,杂

质可能是无机磷酸盐类物质,主要匹配到磷酸盐、

焦磷酸盐、硅酸盐等。

2)157.4mm异常硅片的两侧位置:对波峰

进行数据库对比分析,显微红外测试结果显示,

5

杜喜霞等:单晶硅片制绒后产生白斑的原因分析及改善措施

技术应用

消泡,主要组成是消泡剂和冷却剂,这2种物质

不互溶,可通过增加溶剂来改善消泡剂和冷却剂

的互溶性。在放置过程中,切割液容易出现分层,

消泡剂会漂浮在上层,其中含有较难清洗的硅油,

使用分层后的切割液容易将上层的硅油附着在硅

片表面,且在后续工序中难以清洗;同时在运输

过程中,切割液会受温度影响,温度过低会导致

其因分散性不好而形成絮状物,附着在硅片表面,

这样也难以清洗。

测试结果显示,杂质中含有有机硅,但在硅

片生产过程涉及的化学品中,只有切割液的消泡

剂含有此类物质。通过观察砂浆罐发现,确实有

油污漂浮,观察废水池也可以发现有絮状物漂浮,

咨询切割液厂家后得知,上述两处出现的油污和

漂浮物属于异常现象,该油污和絮状漂浮物也正

是M2异常硅片进刀面的异常区域的污染来源。

4)清洗剂:主要成分是活性剂、螯合剂、碱、

添加剂等,主要作用是去除油脂、颗粒粉尘、金

属离子等。磷有较好的清洗作用,会作为添加剂

的成分。测试结果显示,杂质中含有磷酸盐、磷

酸二氢盐、焦磷酸盐、硅酸盐,而粘棒胶、切割

液、脱胶剂中均不含磷元素,因此认为磷酸盐的

残留主要来源于清洗环节中的清洗剂。另外,硅

酸盐的产生主要在清洗环节,硅片表面有信号检

出,说明清洗液有残留。

生产数据显示,进刀面的异常占比高,测试

显示有粘棒胶残留,因此观察清洗环节,发现进

刀面在清洗花篮的最下面,下方的进刀面容易夹

液、挂液,从而易造成清洗残留。

综上所述,砂浆罐中的油污漂浮、废水池中

絮状物漂浮是M2异常硅片进刀面的异常区域的

污染来源。测试出的有机硅信号是切割液中消泡

剂里的硅油产生的。进刀面的异常占比高,一方

面是因为胶的残留,另一方面是因为进刀面在清

洗花篮的最下面,容易夹液、挂液,从而易造成

清洗残留。测试结果中显示有磷酸盐、磷酸二氢

盐、焦磷酸盐、硅酸盐信号,这主要是清洗液残

留;碳酸钙主要是粘棒胶残留。

5建议与改善措施

1)在硅片生产过程中,需要检查切割液是否

有分层,以及其是否存在因分散不好而呈絮状的

异常现象。在确认目前使用的切割液合格后,检

图8砂浆罐设备

Fig.8Theimageofmortartankequipment

查砂浆罐是否按要求进行清洗,并彻底清洗砂浆

罐,以降低对硅片的污染。

2)进刀面的异常占比高,建议优化进刀面清

洗方法,防止花篮出槽时夹液、挂液的现象。

3)测试结果中发现磷酸盐、磷酸二氢盐、焦

磷酸盐、硅酸盐残留,因此,一方面,需要在进

料检验时抽测监控清洗剂的成分,确认产品质量

与出厂报告的一致性;另一方面,需要把控清洗

剂与切片工艺的匹配性,解决清洗剂残留问题。

图9废水池

Fig.9Theimageofwastewaterpool

67

6结论

本文针对单晶硅片在制绒后出现白斑及脏污

技术应用太阳能

2020

的现象进行了实验分析,得出以下结论:

1)异常出现在进刀面的占比高,一方面是因

为进刀面在清洗花篮的最下面,硅片在出槽时易

夹液、挂液,易造成清洗残留;另一方面,粘棒

胶通过金刚线带入硅片表面,但后续工序中难以

清洗干净,从而导致残留。

2)M2异常硅片进刀面的大片灰白状物质是

有机硅类物质附着、粘胶导致,有机硅的信号是

切割液中消泡剂里的硅油产生的。砂浆罐中的油

污漂浮、废水池中絮状物漂浮是M2异常硅片进

刀面中异常区域的污染来源。

3)M2异常硅片和157.4mm异常硅片其他异

常区域的小片亮白、灰白状物质主要是磷酸盐、

硅酸盐残留。考虑粘棒胶、切割液、脱胶剂中没

有磷元素,认为磷酸盐的残留主要来源于清洗剂。

硅酸盐的产生主要在清洗环节,异常来源也是清

洗剂有残留。

[参考文献]

[1]

[2]

[3]

[4]

陈志均.电致发光(EL)对产业化常规晶硅太阳电池的检

测与分析[D].呼和浩特:内蒙古大学,2017.

陈晓玉,刘彤,刘京明,等.晶硅太阳电池黑斑分析[J].

半导体光电,2017,38(1):21

25.

古贺生.单晶硅太阳电池制绒新技术研究[D].杭州:浙

江大学,2011.

孙林锋.单晶硅太阳电池表面制绒新方法研究[D].杭州:

浙江大学,2010.

CAUSESANALYSISANDIMPROVEMENTOFWHITESPOTSIN

TEXTURINGOFMONOCRYSTALLINESILICONWAFER

DuXixia

JiangQian

(

SPICXi'anSolarPowerCo.,Ltd.,Xi'an710100,China

)

Abstract

Thispaperstudiesthecausesofwhitespotsanddirtthatappearinglecrystalsiliconwafersafter

-depthanalysisiscompletedthroughthetexturingtest

lysis

showsthattheoccurrenceofwhitespotsonthesiliconwaferaftertexturingismainlycausedbytheproduction

ereisadeviationinthecuttingedgeofthecuttingsiliconwafer

itwill

causetheresidualcleaningliquidofthesiliconwafer

orthestickystickglueisbroughtintothesurfaceofthe

siliconwaferthroughthediamondwire

ge-scale

mall-sizedbrightwhitepatches

andgray-likepatchesaremainlyphosphateorsilicateresiduesinthecleaningagent.

Keywords

monocrystallinesiliconwafer

texturing

whitespot

cleaning

68

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

推荐内容