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6061铝合金阳极氧化后黑斑原因分析

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2022年4月24日发(作者:急性荨麻疹怎么治疗)

48

卷第

2

2019

4

DOI:10.3969/j.issn.1671

6795.2019.02.014

金属加工

NONFERROUSMETALSPROCESSING

Vol.48No.2

April2019

6061

铝合金阳极氧化后黑斑原因分析

京辉

佛山市三水凤铝铝业有限公司

广

东佛山

528133)

摘要

采用韦氏硬度钳

扫描电镜设备

能谱分析设备和金相显微镜

6061

铝合金阳极氧化后局部黑斑及正常表面

进行宏观

显微形貌特征综合分析

指出局部黑斑是由于喷雾淬火时

某喷头堵塞未形成雾状而直接喷水造成的

并提

出改正措施

关键词

:6061

铝合金

黑斑

退火

;Mg

2

Si;

中图分类号

:TG178.2

文献标识码

:B

文章编号

:1671

6795(2019)02

0054

03

6061

合金

是中等强度

Al

Mg

Si

合金

广泛用

于建筑模板

汽车避震器

保险杠

自行车车身

板材

棒材等领域

主要从合金成分

挤压工艺

时效工艺等

来研究提高性能

降低能耗

根据型材截面尺寸通过

选择强风

喷雾

喷水或穿水方式来达到

6061

合金的

150mm

淬火要求

本文所述型材是

500mm

7mm

厚的

6061

T6

材质的帐篷管

选择喷雾淬火

6061

合金氧化后出现黑斑问题

从淬火工艺查找

原因

以期指导正常生产

1

阳极氧化后型材表面中间显现黑斑

Fig.1Blackspotsappearinsurfaceofprofileafteranodicoxidation

1

实验材料及方法

使

用Φ

518mm

6061

合金铝棒

合金的名义成

2

2.1

实验结果与分析

硬度检验

%)

,Si0.61,Fe0.17,Cu0.20,Mn0.91,

质量分数

Mg0.91,Zn0.01,Ti0.01,Al

余量

经长棒加热炉加热

500℃~510℃,

然后在线剥皮至Φ

510mm,

90MN

150mm

、7mm

厚的

6061

T6

向挤压机挤压

500mm

材质的帐篷管

挤压速度

4m/min,

使用在线喷雾淬

按订单长度锯切后时效

再做阳极氧化表面处

底面中间局部出现沿挤压方向的黑斑

如图

1

A

将该型材脱掉氧化膜

用韦氏硬度钳分别检验

A

处与

B

处外表面及内表面的硬度

然后将

A

B

处各

2#,

切一小样品下来

编号为

1#、

经过粗磨

抛光

再用

2

#样品横截面

扫描电镜和能谱观察分析

1#、

2

#样腐蚀后在金相显微镜下观察

然后将

1#、

1

为用韦氏硬度钳检验

A

处与

B

处内

外表面

的硬度数值

由表

1

可知

黑斑区域硬度低于正常区

域硬度

且外表面低于内表面硬度

1

Tab.1

不同位置硬度实测数值

Measuredvaluesofhardnessatdifferentlocati

A

外表面

A

内表面

B

处外表面

B

处内表面

韦氏硬度

/HW

8

10

15

15

2.2

扫描电镜观察

2

#样品

用扫描电镜分别观察

1#、

如图

2

所示

稿日期

:2018

05

10

2

期有

金属加工

55

由图

2

可见

两个样品都有黑颗粒状物质

其中

1#1

#样品黑颗粒物质直径约为颗粒物质的

10

20um,2

#号样品黑颗粒物质直径约为

10um。样品单位面积内黑颗粒物质数量约是

2

#样品黑

2

品显微形貌

Fig.2Samplemorphology

2.3

能谱分析

1

#样晶粒粗大无规律分布

由图

3

可知

图中粗大的

晶粒宽度约

500um;2

#样晶粒组织较细大致呈平行分

图中晶粒宽度约

300um。

2

#样品的黑颗粒状物质进行能谱分析

1#、

Mg、Al、

见表

2。

由表

2

可知

黑颗粒物质主要含

O、

Si

元素

其中

Mg

Si

的原子比例约为

2∶1,

可以判

断黑点物质含有

Mg

2

Si

2

Tab.2

样品黑颗粒状物质能谱结果

substancesofsample

样号元素重量百分比

/%

原子百分比

/%

3

析讨论

6061

合金帐篷管经在线喷雾淬火

4(a)

),

Energydispersiveresultsofblackgranular

导致

由于局部某喷头未喷雾而直接喷水

4(b)

),

A

处冷却过快

且外表面比内表面冷却快

而后沿挤

压方向喷雾正常

高温部分向

A

处传热

导致

A

处又

回温

形成退火

晶粒长大

且强化相

Mg

2

Si

出并长

大至

20um

左右

使该处强化相不够弥散

(0.1um

从而使时效后该处硬度较正常区域低

同时由

导致该处阳极氧于

Mg

2

Si

相对铝基体处于电势高位

化时腐蚀严重

从而出现阳极氧化后显现黑斑现象

经过现场检查淬火装置

发现黑斑区域下方有

2

个喷雾喷头喷洒的雾没有散开

将喷头拆下来

发现

里面有铁锈

泥沙等杂质堵塞

将喷头彻底清洗后再

安装上去

同时检修其他喷头

仔细观察喷雾状态

常后再安排上机生产

后续未再出现氧化后黑斑

现象

O

1

#Mg

Al

Si

O

2

#Mg

Al

Si

5.40

17.09

65.45

12.06

4.19

15.73

71.17

8.90

8.66

18.04

62.27

11.02

6.78

16.74

68.27

8.20

2.4

金相观察

2

#样腐蚀后做金相观察

1

#样

如图

3

所示

56

金属加工第

48

3

Fig.3

样品边部金相组织

Sampleedgemetallographicstructure

4

Fig.4

喷雾冷却示意图

Spraycoolingdiagram

4

结论

(1)

线淬火不均匀

导致型材局部温度从高温

阳极氧化时腐蚀严重

呈现黑斑表象

参考文献

.1

长沙

中南工业大

[1]

王祝堂

田荣璋

铝合金及其加工手册

[M]

1989:113.

学出版社

[2]

肖亚庆

铝加工技术实用手册

[M].

北京

冶金工业出版社

2005:124.

到低温再到高温的变化

使局部出现退火现象

从而

晶粒长大

;使其强化相

Mg

2

Si

大量析出

(2)Mg

2

Si

量析出位置

时效后其硬度低于正常

固溶位置的硬度

其电位相对铝基体处于电势高位

AnalysisonBlackSpotof6061AluminumAlloyafterAnodizing

ZhouJinghui

(GuangdongFengluAluminumCo.,Ltd.,Foshan528133,China)

Abstract:Inthispaper,localblackspotsandnormalsurfaceof6061aluminiumalloyafteranodizingaredetectedandanalyzed

byWechslerhardnesstester,scanningelectronmicroscopy,energydispersivespectrometerandmetallographicmicroscope.

Theresultowthatthelocalblackspotsarecausedbydirectsprayingofwaterwithoutfoggyformingwhenanozzleis

blockedduringsprayquenching,andthecorrectionmeasuresareputforward.

Keywords:6061aluminumalloy;blackspot;annealing;Mg

2

Si;quenching

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